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      水泥窯爐NOx原位還原超低排放技術(shù)及工程案例

      發(fā)布時間:2021-10-12

      水泥窯爐NOx原位還原脫硝技術(shù)超低排放改造技術(shù)及工程案例

      在中國科學(xué)院潔凈能源A類戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項的資助下,中國科學(xué)院工程熱物理研究所循環(huán)流化床實驗室團隊針對水泥窯爐現(xiàn)有脫硝技術(shù)面臨的問題,在不改變主要生產(chǎn)工藝流程的情況下,創(chuàng)新性提出了適用于燃煤水泥窯爐的原位還原脫硝技術(shù)[5],下面對其技術(shù)原理、技術(shù)特點、可行性驗證結(jié)果以及示范應(yīng)用效果進行詳細介紹。

      2.1 技術(shù)原理與特點

      原位還原脫硝技術(shù)原理如圖1所示。與原有工藝流程直接向分解爐給入冷煤粉相比,該方法利用還原爐對煤粉進行預(yù)熱處理,原分解爐給煤改為從還原爐給入并進行自持預(yù)熱,以獲得高溫氣固二元燃料 (煤焦和煤氣),之后進入分解爐內(nèi)燃燒,為水泥生料分解提供熱量。煤粉經(jīng)過預(yù)熱處理后,一方面,一部分燃料氮在還原爐中直接轉(zhuǎn)化為氮氣,減少了燃料型NOx的生成,實現(xiàn)分解爐煤燃燒NOx原位脫除;另一方面,獲得的高溫燃料與冷煤粉相比具有更強的還原性,進入分解爐后,可對窯氣中的高濃度NOx進行強還原。該技術(shù)對現(xiàn)行水泥生產(chǎn)工藝改動較少,因而投資和運行成本與現(xiàn)有技術(shù)相比具有較大優(yōu)勢,而采用獨特的煤粉預(yù)熱形式,更使得分解爐可以燃用劣質(zhì)煤和粗顆粒煤,拓展了分解爐的燃料適應(yīng)性,同時可以達到節(jié)能效果。

      原味還原脫硝技術(shù)原理


      2.2 技術(shù)可行性驗證

      在實驗室條件下,對原位還原脫硝技術(shù)的可行性和有效性進行了試驗驗證,驗證平臺示意見圖2。

      原位還原脫硝技術(shù)的可行性和有效性進行了試驗驗證

      圖2 原位還原脫硝技術(shù)驗證平臺

      試驗平臺主要由還原爐、分解爐、燃氣熱風(fēng)爐、煙氣冷卻器、布袋除塵器、以及測控系統(tǒng)等組成。燃氣熱風(fēng)爐用于產(chǎn)生高溫?zé)煔猓阅M回轉(zhuǎn)窯窯尾出口窯氣,通過與高濃度NO氣體混合,可以調(diào)節(jié)窯氣中的NO濃度。煤粉經(jīng)過還原爐預(yù)處理后產(chǎn)生高溫氣固二元燃料,并進入分解爐內(nèi)燃燒,為水泥生料分解提供熱量。還原爐處理煤量5 kg/h,分解爐高度7.5 m,分解爐溫度900 ℃,窯氣量與分解爐煙氣量按照實際回轉(zhuǎn)窯與分解爐給煤比例設(shè)計。試驗過程中,參照實際回轉(zhuǎn)窯窯尾煙氣溫度和NO濃度,通過調(diào)節(jié)燃氣熱風(fēng)爐參數(shù)和NO配氣流量,將模擬窯氣溫度控制在1?000 ℃左右,同時將模擬窯氣中NO濃度控制在1?200 ppm,待分解爐內(nèi)燃燒狀態(tài)完全達到穩(wěn)定狀態(tài)后,測量分解爐出口煙氣的NOx濃度。試驗結(jié)果顯示原位還原技術(shù)的脫硝效率在60%~80%[5],且受到還原爐運行條件(還原爐溫度、燃燒份額)以及分解爐配風(fēng)條件等因素的影響。驗證結(jié)果表明,原位還原脫硝技術(shù)用于燃煤水泥窯爐脫硝是完全可行的,而且具有良好的脫硝效果。

      2.3 工程示范應(yīng)用效果

      基于中試驗證結(jié)果,原位還原脫硝技術(shù)在寧夏某燃煤水泥窯爐生產(chǎn)線上獲得了工程示范應(yīng)用。該水泥窯爐設(shè)計熟料產(chǎn)量2?500 t/d,實際產(chǎn)量2?900 t/d左右,采用五級懸浮預(yù)熱和窯外預(yù)分解工藝,采用SNCR脫硝技術(shù),氨水噴灑位置位于分解爐出口與C5進口之間的煙道上。圖3所示為2?500 t/d水泥窯爐低NOx技術(shù)示范工程概貌。

      2?500 t/d水泥窯爐低NOx技術(shù)示范工程概貌0 t/d水泥窯爐低NOx技術(shù)示范工程概貌

      圖3 2?500 t/d水泥窯爐低NOx技術(shù)示范工程概貌

      在示范工程投運期間,委托水泥行業(yè)權(quán)威檢測機構(gòu)對水泥窯爐氮氧化物實時排放情況進行了第三方測試,圖4所示為示范工程投運情況下4 h內(nèi)NOx排放濃度測試情況,圖中數(shù)據(jù)為根據(jù)10% O2的折算值。測試期間,噴氨量穩(wěn)定在250 L/h左右(同等規(guī)模水泥窯爐的噴氨量一般控制在400~500 L/h)。從圖示數(shù)據(jù)可以看出,大部分時間內(nèi)NOx排放濃度較為平穩(wěn),波動幅度很小,測試期間NOx排放的平均值為80 mg/m3,實現(xiàn)了NOx超低排放。鑒于現(xiàn)場實施條件的限制,原位還原技術(shù)尚有很大的優(yōu)化空間,其脫硝能力還可以得到進一步提升,這也是研發(fā)團隊未來的研究重點。

      示范工程投運后NOx排放濃度監(jiān)測情況

      圖4 示范工程投運后NOx排放濃度監(jiān)測情況

      測試期間,對水泥熟料生產(chǎn)的煤耗數(shù)據(jù)進行了記錄,示范工程投運前的平均煤耗約144.6 kg/t熟料,投運期間的平均煤耗約為141.5 kg/t熟料,原位還原脫硝技術(shù)并不會增加水泥熟料生產(chǎn)煤耗。




      1)水泥工業(yè)NOx超低排放勢在必行,原位還原低氮技術(shù)中試結(jié)果表明,該技術(shù)可以顯著降低氮氧化物排放,試驗條件下的脫硝效率可達60%~80%。

      (2)2?500 t/d水泥窯爐應(yīng)用原位還原脫硝技術(shù)后,在較少噴氨量及煤耗略降低的條件下,NOx排放達到80 mg/m3,實現(xiàn)了水泥窯爐NOx超低排放。

      (3)原位還原脫硝技術(shù)可以顯著降低燃煤水泥窯爐氮氧化物排放,為水泥工業(yè)實現(xiàn)超低排放提供了一條新的技術(shù)路徑。



      原位還原脫硝技術(shù)
      硝技術(shù)
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