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      脫硝噴氨支管出現(xiàn)大量膏狀結(jié)晶原因分析及尿素噴槍噴霧控制

      發(fā)布時(shí)間:2023-05-25

      結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況問(wèn)題分析

      對(duì)堵塞的白色膏狀結(jié)晶體取樣做溶解試驗(yàn),分別用冷、熱水、鹽酸、硫酸浸泡溶解,均未見(jiàn)明顯溶解;嘗試用乙炔焊槍火烤,未見(jiàn)明顯熔化。查閱相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)其與上海某電廠尿素?zé)峤鉅t結(jié)垢產(chǎn)物相仿,結(jié)合其產(chǎn)生工況,初步判定其與文獻(xiàn)中提到的結(jié)垢物質(zhì)基本相同∶懷疑該膏狀結(jié)晶物主要成分為三聚氰酸和三聚氰胺等,可能還含有縮二脲。三聚氰酸加熱時(shí)不熔化,約在 330~360℃以上才分解為氰酸(CHNO),氰酸水解生成氨和二氧化碳。

      結(jié)合尿素?zé)峤飧碑a(chǎn)物產(chǎn)生工況和現(xiàn)場(chǎng)具體情況, 分析推測(cè)兩江燃機(jī)尿素?zé)峤庀到y(tǒng)結(jié)晶堵塞原因?yàn)椤?/span>

      1)噴氨支管較多,各支管的長(zhǎng)度差別較大,而支管流量分配法調(diào)節(jié)不明顯,導(dǎo)致各支管流量分配不均,較長(zhǎng)支管的流量偏小,再加上噴氨管道和分配閥局部保溫不佳,在熱損失較大情況下, 導(dǎo)致支管遠(yuǎn)端的溫度較低,發(fā)生管內(nèi)結(jié)晶,堵塞管道;


      2)前期脫硝稀釋風(fēng)機(jī)有缺陷,風(fēng)機(jī)在低頻下運(yùn)行,風(fēng)量較低,而帶來(lái)的熱風(fēng)量不足,熱量不能滿足尿素充分熱解需求,導(dǎo)致尿素?zé)峤獠煌耆,管道?nèi)發(fā)生結(jié)晶;

      3)在管道內(nèi)發(fā)生結(jié)晶情況下, 結(jié)晶管道流通面積更小,流通阻力更大,流經(jīng)熱風(fēng)量相應(yīng)更少,工況更加惡化,加劇結(jié)晶堵塞速度。

      3 針對(duì)堵塞情況解決方案實(shí)踐情況

      3.1針對(duì)發(fā)現(xiàn)的噴氨管道堵塞情況和機(jī)組連續(xù)朝起晚停深度調(diào)峰的運(yùn)行形勢(shì),制定臨時(shí)方案措施∶

      3.1.1 運(yùn)行方面加強(qiáng)對(duì)熱解出口風(fēng)溫和尿素溶液供應(yīng)量的控制∶

      1)煙囪出口氮氧化物控制原則∶尿素溶液(噴氨濃度)不過(guò)量(理論尿素用量'流量計(jì)顯示'∶0.082m3/h),控制氮氧化物濃度排放不超排(<50 mg/m3),在保證熱解爐出口溫度>340℃的前提下控制折算后氮氧化物濃度盡量低。

      2)機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,當(dāng)燃機(jī)點(diǎn)火正常后啟動(dòng)一臺(tái)稀釋風(fēng)機(jī)進(jìn)行脫硝系統(tǒng)暖管;當(dāng)熱解爐出口溫度>340℃時(shí),投入尿素溶液,控制熱解爐出口溫>330℃。

      3)機(jī)組啟動(dòng)完成正常運(yùn)行期間控制熱解爐出口溫度>340℃。4)脫硝系統(tǒng)投運(yùn)期間,檢查尿素霧化空氣投入正常。

      5)機(jī)組停運(yùn)過(guò)程中,及時(shí)調(diào)整尿素溶液量,控制熱解爐出口溫>330℃。6)尿素噴槍電動(dòng)門關(guān)閉后,檢查尿素溶液噴槍沖洗電動(dòng)門自動(dòng)開(kāi)啟,關(guān)閉尿素霧化空氣電動(dòng)門,打開(kāi)尿素溶液噴槍調(diào)門,進(jìn)行尿素溶液噴槍沖洗;沖洗300S 后,檢查尿素溶液噴槍沖洗電動(dòng)門自動(dòng)關(guān)閉,關(guān)閉尿素溶液噴槍調(diào)門,打開(kāi)尿素霧化空氣電動(dòng)門吹掃 300S后關(guān)閉。

      3.1.2機(jī)務(wù)專業(yè)加強(qiáng)對(duì)噴氨支管的測(cè)溫對(duì)比,做好數(shù)據(jù)記錄分析;同時(shí),利用機(jī)組停運(yùn)時(shí)間, 安排人員加班,測(cè)溫較低的堵塞管道進(jìn)行割管后檢香和高敲擊振動(dòng)疏通。



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